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电石炉烟气治理方案
要使烟气治理方案可靠、*、安全运行,关键在于选择设备必须适应烟气特点。
为了提供可靠数据,加深对烟气特点的认识,本厂重新对烟气进行了大规模、长时间的测量,结果如下:
烟气量:4.5万m3/h;
烟温:635℃;
烟尘质量浓度:8 680~9 200 mg/m3;
烟气成分:N2 76.2%,O2 7.9%,CO2 4.9%,CO 0.033%,其它0.967%;
烟尘成分:CaO(MgO) 41.72%,SiO2 15.78%,Al2O3 7.01%,Fe2O3 0.96%,C(其它)34.53%;
烟尘粒度:0~2 μm 37.05%,2~5 μm 19.06%,5~10 μm 21.82%,10~20 μm 15.02%,20~40 μm 4.05%,>40 μm 2.43%。
根据测量数据和对烟气特性的分析,提出了既能烟尘排放达标,又能创造经济效益的“余热利用,落丸清灰、负压流程、布袋除尘、微机控制”的技术新方案。
4#炉烟气由两根导烟管引入沉降室,正常情况下,经主烟道进入余锅进行热交换后,烟温由500℃以上降至220℃以下进入布袋过滤器,净化后的烟气由引风机送入烟囱排放。当烟温过高或系统出现故障时,烟气走旁路烟道直接由烟囱排放。
新方案有三大主要设备:余锅、布袋过滤器、引风机和5个辅助装置:软水处理、钢丸循环清灰、过热蒸汽入网、卸灰和微机控制组成。
①FR-Ⅱ型单汽泡自然循环直立烟道式余热锅炉 该锅炉的设计对电石炉烟气特征有较强的适应性与针对性。锅炉分过热段、蒸气段、省煤段。受热面密排布置,烟气以横向冲刷为主,传热效果好。同时,还根据电石炉烟气特点在钢丸的几何形状、大小、分布密度和撞击高度,落丸循环周期和循环量等方面,都结合投入试运行后进行的实验,较好解决了钢丸在受热面、贮斗、管道等部位的堆积以及丸与灰的分离等难题,使钢丸能持续、可靠地工作,解决了锅炉列管集灰问题,从而使落丸清灰这项传统技术又增加了在电石炉烟气治理技术中新的活力。
专门设计、制造的余锅进口烟温在400~600℃(有时瞬间达700℃),出口烟温能控制在220℃以下,*了布袋除尘器对烟温的要求。此外,余锅还针对电石炉烟气特点,采用了多项国内*技术,使余锅整体结构紧凑,布局合理,传导效率高,维修方便。
②LFEF(Ⅲ)10W358玻纤袋除尘器 该装置采用微机控制,分室反吹,定时或定阻力清灰,设有温度显示,不停机分室更换布袋或维修。实践证明:特制的玻纤袋过滤烟尘,捕集烟尘效果良好,以一级除尘代替了原方案的三级除尘,消除漏点,降低阻力,对电石炉烟气适应性强,开、停车十分方便,更加经济、合理。
③Y6-51-2 NO15F引风机 根据电石炉烟气特点选用该引风机,它是由止推轴承箱、叶轮主轴组成双支撑转动机构,该机极限转速高,运转平稳,叶轮主轴二侧轴承箱采用水冷,配有断水信号,运行安全可靠。主要部件材质耐磨性能好,机壳设有人孔,便于清除积灰。其优良的性能可确保风机*可靠运行。
在进行本方案系统设计时,充分考虑到电石炉烟气温度高,变化大,而布袋过滤器进口烟温要求严格(250℃以下)的特点,除了常规的调节与控制设计外,把异常情况下和安全保护作为设计重点,对可能出现的故障都采取了分级保护措施,从而保证全系统大部分时间处于*运行状态。