熟料鳞板输送机的改造
时间:2015-10-13 阅读:1967
我公司现年产P. 032. 5水泥60万吨。于1998年、2000年先后购置了2台8500型鳞板式熟料输送机,分别用于公司东西两线熟料出窑至熟料细碎机的输送。投入运行几年以来,设备漏料逐步严重,工人劳动强度大,月平均维修时间高达5. 85小时,月平均配件消耗达3460元。鉴于此,参考刮板输送机的结构和工作原理,在2004年7月,我们首先对西线8500 x 18m鳞板式输送机进行了改造。
1、具体改造措施
(1)将板链式输送链条改造成HL型的环链式链条。这种链条寿命长,价格便宜,且与HL型斗式提升机的输送链条通用。HL型斗式提升机所用的输送链条为。18 x50 x7或9、 11环,平时更换该链条时我们发现其两头各一环磨损严重,但中间部位磨损相对很小,可以再利用;而改造鳞板机需用的链条为。18 x50 x3,刚好可以割去提升机旧链条的两头取中间3环来获得。
(2)保留鳞板机原来的料斗、割去两侧用来固定原有滚轮的角钢,并在料斗底部钻4个。巧的孔用来固定U型环(如图1)。
(3)依照刮板输送机的托轮设计改进后的上托轮(如图2),两头用207轴承,替换原来的价格高、寿命短的滚轮,达到牵引和导引平稳的目的。
(4)新设备的下托轮主要托料斗的边,我们把下托轮设计成实心且不带槽的型式,在动力作用下使其可平稳滑动(如图2)。
(5)改进后鳞板机的机头轮、机尾轮是按照刮板机的机头轮、机尾轮设计的,利于增加摩擦力,从而传递足够牵引力带动设备运行。头、尾轮的直径均为φ600 。
2、改造效果
改造后运行3个月以来,有以下收效:
(1)设备未出现故障,月平均修机为0;
(2)设备配件消耗极低,月平均达25. 63元。年可节约配件消耗4万余元。
(3)工人劳动强度小,每个检修日只需加加润滑油就行了;
(4)设备漏料大大减少,工人一班只需清一至二次漏料。
根据改进后的运行效果,我们拟对东线的熟料输送机也仿此改造。