一群人 一股劲 一个目标 耀华凤阳硼硅3.3玻璃的总成品率再创新高
- 2024-11-20 11:11:362230
“硼硅3.3玻璃的总成品率再度攀升1个百分点,我们的超厚板玻璃又实现了新突破。”这一令人欣喜的成绩,让每一位耀华凤阳公司员工都深感自豪和振奋。
自年初以来,耀华凤阳积极响应耀华集团“做精特种玻璃”工作要求,按照今年的“成品率指标”和公司“提质增效”攻坚战要求,将提升产品质量视为工作的重中之重。
在生产实践中,公司坚持“管理为基,精准为先,技术为翼”的质量提升原则,二线硼硅3.3玻璃的总成品率持续稳步上升,实现质量与产量“双丰收”。
以管理保证质量
在公司各个生产车间的显眼之处,都张贴有这样一张生产自检表。这张表格,如同一幅精细的生产流程图,从一批原料的精心投产准备起始,详细记录着每一步生产过程。
细看之下,你会发现,从电熔窑的作业日志到锡槽的温度记录,每一个环节都被分门别类、条理清晰地罗列其上。
无论是窑炉温度的监控,还是液流速度的把握,再到锡槽拉引量的计量,这些工艺参数无一不成为表格中的重要组成部分,它们共同织就了一张严密的生产质量保障网。
而在这张表格上,还特别设有空白栏目,专为现场操作人员即时反馈工作实况而预留。随着时间的推移,这些空白之处逐渐变得不再空白,而是被一线人员那密密麻麻、认真细致的笔迹所填满。
每一笔、每一划,都如同他们工作的缩影,凝聚着对工作的无限专注与深沉热爱。
“提高硼硅产品的质量与成品率,是我们生产的核心任务。”浮法运行部经理王磊说,“在紧盯生产进度时,我们的团队人员常常在窑炉前一待就是几个小时,观察、分析、调整,汗水打湿了工装,结下了厚厚的盐渍,可没有一个人有怨言。即使是下班时间,我们也保持24小时通讯畅通,通过专用的微信群,确保任何信息都能第一时间传达与响应,大家齐心协力,一心只为提升公司的产品质量。”
以精准提升质量
为达到硼硅超厚板成品率的提升目标,浮法运行部门积极行动,对锡槽与退火窑的电加热装置及风机进行了全面检查,及时清除锡灰、更换硅碳棒、更换水包等维护工作;他们主动增加日常巡检频次,稳定窑压和液面,确保所有指标均维持在最优区间。
在生产线上,冷端班组员工同样发挥着不可或缺的作用。他们预先备好厚板切割刀轮、掰断及掰边工具,并精心调整冷端横切掰断系统,反复验证其能否顺利执行掰断作业,力求每个生产步骤均达到最佳效能,为成品率的稳步提升提供了有力保障。
截至目前,公司15mm、17mm硼硅3.3规格的产品已实现稳定量产,且正稳步向20mm厚度的新高度迈进。
一群人,一股劲,一个目标,在15mm、17mm等“硼硅3.3超厚板玻璃”成功生产的背后,是公司全体上下员工锐意进取、攻坚克难的生动写照,是无数个日夜奋斗最好证明。
以技术完善质量
“我们的硼硅玻璃技术必须不断创新、突破。”这是耀华凤阳领导班子始终在思考的一个问题。
公司技术团队聚焦主业、立足实际进行技术创新,通过多次召开专题会议,经过反复研讨交流、推演,逐步确定实施方案。试验、总结、再试验……
技术质量部严格遵守质量标准和程序要求,通过深入的检测与分析,不断优化原料配方,寻找最佳的澄清剂含量及其颗粒度级配比,从多个角度展开全面的技术攻关。
他们还时刻关注玻璃板宽及厚度变化,如光边、牙距较大时,及时通知生产部门作出调整,确保从源头到终端把控好每一片玻璃,减少落板损失。经过一段时间的努力,硼硅3.3玻璃气泡缺陷同比降低10%,总成品率也在节节攀升。
“当时遇到很多困难,也经历多次挑战,每天和同事们一起‘泡’在产线上,相互学习,共同进步,经过不断改进工艺,成功解决了玻璃气泡问题,现在回想起来,这一切付出都值了。”王夕杰深有感触地说道。
如今,耀华凤阳持续推进新产品研发,已形成了高硼硅玻璃系列全产品链,在产品规格的全面性、内在品质的卓越性等方面处于国内领先,广泛覆盖并满足了多元化市场需求及应用。
潮涌催人进,风正好扬帆。下一步,耀华凤阳公司将继续夯基础、强管理、提效益,持续提升硼硅系列玻璃成品率,奋力打好四季度全年目标任务的“收官之战”。
撰稿 | 吴春梅
编辑 | 王艳
责编 | 李杰
审核 | 万会青