耀华玻璃|降本增效的突破 往往藏在细微处 别小看一个班组的 “灵光一闪”
- 2025-08-22 11:08:4720240
在耀华秦皇岛公司的生产一线,许多看似普通的班组正在用一场场“微创新”掀起新突破
他们从设备运行的细微处着眼,以一线智慧攻克生产瓶颈,在增收、降本、挖潜的实战中交出了一份成绩单,让“落实在一线”从口号变成效益。
氮站班组发起了一场“管道排水革命”。高景斌和钱力在夏季巡检时发现,因空气湿度大,干燥机进气管道凝结水排出不畅。“这水排不干净,机器受累,公司吃亏啊!”干燥机进气管道凝结水排出不畅,导致能耗上升15%,分子筛和滤芯更换频率增加30%。
班组没有放任问题持续,而是连续三天现场蹲守,最终提出在管道最低点加装电磁自动排污阀,并配合调整的管道坡度,实现冷凝水自动排放。
改造后,设备每小时仅自动排污5秒,年节电超过3万元,维护成本下降10.1万元,空气露点稳定控制在-40℃以下,故障率降低。

在水泵房盐罐区,王玉平与张晶团队破解了长期困扰的“浓度不达标”难题。过去制备盐水靠人工搅拌体力消耗大,电动搅拌年耗电6000度却效果不彰。
他们灵机一动:何不利用车间富余的压缩空气做“搅拌工”?
经历多次试验,团队最终采用PU管从0.5MPa压缩空气主管引气至罐底,利用气流湍流促进盐粒溶解,使盐水浓度稳定保持在15%以上。这一创新不仅年省电费4000元、水费6.8万元,更实现了“零能耗搅拌”,成为全车间推广的节能样板。

动力设备部班组则把目光投向了“废水再生”。高鹏翔团队发现反渗透设备30%的排水虽不能用于锅炉,却满足消防补水和绿化灌溉标准。他们通过加装阀门、改造管线,将日均65吨废水引入应急水池,成功变废为宝。该项目年节约用水2万余吨,减少水费支出十几万元,也让厂区绿化灌溉彻底告别了使用新鲜工业水的历史。

这些散落在车间角落的小革新,没有高深的技术门槛,却凝聚了一线职工对生产流程的洞察,从破解难题到创新突破,从杜绝浪费到实现节约,耀华一线团队持续在行动。
撰稿 | 金成宝、赵月华
编辑 | 王艳
审核 | 万会青