重工机械网

登录

本钢球团1至5月降成本1132万元

2009-06-18 15:06:46572
来源: 中国冶金网
球团厂以实际行动践行科学发展观,在实现稳产、高产的同时,1至5月份降成本1132万元,为本钢迎接市场挑战创造了有利条件。
 
2009年既是本钢迎战市场不确定因素考验的关键年,也是生产经营规模跃上千万吨级台阶的形象年,更是全面建设精品板材基地的冲刺年。在这样一个大背景下,球团厂紧跟集团公司的“节拍”,以实际行动践行科学发展观。球团厂生产的酸性球团矿对高炉冶炼生铁至关重要,因此,该厂急本钢高炉生产之所急,想本钢高炉生产之所想,在确保稳产、高产的同时,全面实施低成本战略,降低工序能耗,在每吨球团上节约资金,大限度地降低球团生产成本。
 
年初,该厂结合生产经营实际,制订了《球团成本考核细则》,将一年中各项生产经营消耗指标层层分解和落实,做到了人人肩上扛指标,实行了成本网络化管理。他们把材料、备件等成本指标分解到车间、班组、个人后,按照考核方案严格执行,同时对风、水、电、汽等能源介质实行定量考核,及时分析消耗原因。每名职工都能结合本部门、本班组、本岗位实际,采取各种措施遏制跑、冒、滴、漏现象的发生,把节约当成自家的事来控制和管理,处处精打细算。此外,球团厂还以提高操作技能水平降成本,不断摸索调整膨润土的配比,使膨润土配比降低5个百分点,1至5月份,降低膨润土费用329万元,为本钢球团生产5个月内大幅降成本奠定了基础。
 
为了将低成本战略真正落到实处,该厂还制订了5项增利措施,即:降低柴油消耗、水消耗、电消耗、运输费用并全面增产增效降成本。首先,他们大限度地避免小耽误,减少回转窑降升温次数,有效地减少了柴油的消耗,1至5月份减少柴油消耗250吨。为了增强职工节约用水意识,该厂对各车间实行用水计量考核,事故水处理相关岗位严格按照操作制度执行,严格控制事故水损失。生活水日用量由原来的近400吨降到了现在的300吨以下,生产水日用量也由原来的2500吨降到2100吨以下。他们还增加排放水的再循环利用,减少新水的补给量,大大降低了水耗。为降低电消耗,年初,该厂便加强用电管理,实行峰、谷、平用电原则,推行部分设备躲峰运行。该厂在生产中发现,皮带机在24小时运行中不是满负荷运行,四分之三的时间是在轻载状态下运行,浪费了大量电能。为此,他们对G1、G3、H1皮带机的电动机进行了变频改造,改造后的皮带机比直接工频运行可节电20%。在降低运输费用上,该厂实行精细化管理。在铁路运费的节约上,提高轨道衡精度,对岗位实行奖惩制,提高单节装车重量;在节约公路运费上,精心组织,尽量合并用车;针对厂内用煤,尽量采用一次倒运;对运送柴油的油罐车改用单车计费;厂内倒球车则采用招议标承包制。此外,球团厂还把提高产量作为增利措施之一,年初就制订出科学、安全、均衡、稳定的操作方针。1至5月份,该厂共生产球团矿91万吨,比去年同期超产34万吨。

上一篇:宝钢吨钢转炉创不锈钢工程以来纪录

下一篇:山西同煤再创金融危机下煤碳外运好水平189万吨

相关资讯:

分享到:

首页|导航|登录|关于本站|联系我们